燕山石化炼油厂“热联合”工作取得积极进展
中国石化新闻网讯 日前,燕山石化炼油厂通过对三催化、二催化、一蒸馏等装置的生产工艺流程进行优化“嫁接”,使上述装置在生产过程中的热量损益更加匹配,能源利用效率进一步提高。
进行装置热联合工作是炼油厂整体优化生产、降低能耗的重要措施之一,对提升经济技术指标有着重要的意义。为了把相关装置热联合的流程打通,炼油厂首先从思想认识上打破旧的观念,发动广大职工积极参与到热联合工作中来,为降低能耗做贡献。热联合是一个系统工程,为了做好这项工作,全厂上下积极配合,各装置之间主动协调,及时沟通信息,并借鉴兄弟企业的先进经验和措施。由于热物料温度高,为了保证在事故状态下的应急能力,该厂提前做好热联合的相关预案,并加大了对易腐蚀部位的检查力度,制定了详细的泄露处理措施。
截至目前,该厂已对三催化、二催化、一蒸馏等多套装置的原料工艺流程进行优化改进。一蒸馏装置通过新接一条管线,将热蜡油直接送到三催化装置,此举不但每小时节省循环水25吨,而且使三催化装置原料热量增加了37.56千焦/千克,使这两套装置的热量损益互相匹配,提高了能源利用效率。同时,该厂采取相关措施,使三催化装置的冷蜡油泵同时为两套催化输送冷蜡油,二催化停用蜡油罐区和冷料泵,既减少了热能损失,又停泵节能,一举两得。二蒸馏装置有效地利用三催化渣油泵,替代了能力较小的渣油外送泵,具备向两套催化送热渣油的能力,提高了二蒸馏热渣油输送能力。根据目前的加工流程安排,3月8日,一蒸馏装置实施常压拔头节能优化方案,常压塔底物料直接进催化,停运减压塔,实现与催化装置的热供料。方案实施后,大幅度降低了装置燃料、电力、循环水和蒸汽消耗,仅此一项,装置能耗降低2.55 千克标油/吨原油,月直接创造经济效益120万元。下一步,该厂将进一步优化两套催化装置原料结构,提高热进料比例;并将对中压加氢、高压加氢、柴油加氢等临氢系统实施热联合。此外,该厂还通过提高循环水温差、降低蒸汽消耗、提高烟机发电等多项措施,降低综合能耗,今年3月份的综合能耗比去年累计值降低了14.87千克标油/吨。
![]() |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。














